2017/10/10
2017年8月6日,由我公司牵头操作运行的巢湖皖维高新12MW抽背式汽轮发电机组通流改造提效合同能源管理项目,一次性开机冲转成功,机组运行安全、稳定,各类技术指标均达到设计使用参数。
在此,热烈祝贺该项目的成功实施运行,实现了合作的共赢,体现了企业的社会责任。同时,衷心的对该项目在改造实施过程中大力支持与帮助的单位与个人,表示诚挚的感谢和致敬!
(项目改造现场图片)
该机组为青岛某大型汽轮机厂生产制造,经我公司专业分析,该机组因设计原因,汽耗值偏高,效率较低,综合分析原因如下:
1、生产厂家核心研发技术几十年未能更新升级,机组通流结构设计原因导致工作压力级较少,气封结构过于简单,因设计原因导致汽耗值偏高。
2、机组抽汽口前的结构布置按抽汽工况进行设计,抽汽工况因业方方生产工艺改变的原因而没有运行,只以纯背压工况进行工作,此通流布置与实际运行之间形成能源浪费,蒸汽无法充分做功,机组效率大幅下降。
3、机组至今已有14年的运行时间,各部件容易老化,功率易衰减,设备通流部分老化严重,汽耗损耗大,此为发电效率低下的另一原因。
结论:机组实际运行汽耗高,浪费严重,影响产电直接经济效益。存在相当的节能挖潜空间,具备合同能源管理模式的技改增效操作平台。
现机组运行改造前在额定工况条件下,发电量为6060kw/h,汽耗值为13.2kg/kw.h,经我公司技术配备与改造实施后,通过对原机组通流结构进行改造提效,现额定工况条件下发电量为7023kw/h,汽耗值为11.39kg/kw.h,节能量(同等工况条件下多发电量)提升13.7%,多发电量为963kw/h,年可创造经济效益385万元人民币,合同期五年内可创造1927万元。
2017年9月23日,该项目一次性通过工程节能量验收工作,且实际运行汽耗值远低于设计值,节能量得以大幅提升,项目顺利进入合同能源管理效益分享期,期间,仍由我公司承担机组的维护、保养、小修、大修等维护工作。
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